mirror of
https://github.com/MPSU/APS.git
synced 2025-09-17 10:00:40 +00:00
ЛР14. Изменение точки входа конечного автомата
Ранее после сброса, программатор сразу же отравлял начальное сообщение. Подобное поведение неудобно, поскольку требует сперва запустить скрипт прошивки, и только после этого делать сброс. Теперь же программатор ждет начальной команды и только после этого, отправляет сообщение по UART.
This commit is contained in:
@@ -258,12 +258,12 @@ module bluster
|
||||
);
|
||||
|
||||
enum logic [2:0] {
|
||||
RCV_NEXT_COMMAND,
|
||||
INIT_MSG,
|
||||
RCV_SIZE,
|
||||
SIZE_ACK,
|
||||
FLASH,
|
||||
FLASH_ACK,
|
||||
RCV_NEXT_COMMAND,
|
||||
WAIT_TX_DONE,
|
||||
FINISH}
|
||||
state, next_state;
|
||||
@@ -277,10 +277,10 @@ logic [3:0] [7:0] flash_size, flash_addr;
|
||||
|
||||
logic send_fin, size_fin, flash_fin, next_round;
|
||||
|
||||
assign send_fin = (msg_counter == 0) && !tx_busy;
|
||||
assign size_fin = (size_counter == 0) && !rx_busy;
|
||||
assign flash_fin = (flash_counter == 0) && !rx_busy;
|
||||
assign next_round = (flash_addr != 0) && !rx_busy;
|
||||
assign send_fin = (msg_counter == 0) && !tx_busy;
|
||||
assign size_fin = (size_counter == 0) && !rx_busy;
|
||||
assign flash_fin = (flash_counter == 0) && !rx_busy;
|
||||
assign next_round = (flash_addr != '1) && !rx_busy;
|
||||
|
||||
localparam INIT_MSG_SIZE = 40;
|
||||
localparam FLASH_MSG_SIZE = 57;
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user